套管承压堵漏首次气密封成功应用

作者:陈侃(技术服务部)

2021年12月10日,公司具有国际领先的套管微孔承压堵漏技术在红页1-3HF井实现套管承压堵漏首次气密封应用,成功封堵了井筒上返的地层气体,使后续施工得以顺利进行。

红页1-3HF井2021年11月17日排空封井法兰内气体后,打开封井法兰观察,井口液面气泡密集,不断翻涌。现场作业人员担心高压憋挤会造成更大的破坏,未进行试压,决定直接进行堵漏施工,通过井下电视找漏,确定了漏点位置在321m附近。

该井的套管漏失具有明显的漏气特征,漏点极有可能存在漏气不漏水的现象,与以往的套管漏失差异较大,公司套管堵漏技术成员迅速开展了针对性的性能优化研究,室内调整配方及方案,一周内形成了一套满足红页1-3HF井施工要求的套管微孔承压堵漏浆,并制定了合理的施工工艺。技术成型后,在12月10日连夜赶赴施工现场,于12月11日-12月15日5天时间内完成了堵漏施工,最终承压91.1MPa,30min压降0.4MPa,且封堵后井口无返气现象,堵漏效果得到甲方一致认可。

套管微孔承压堵漏技术是由公司董事长、长江大学许明标教授在国内率先研发的一种特色套管堵漏技术,主要用于一种用于套管丝扣泄露修复的技术,由高分子凝胶、纤维等材料组成,在高压憋挤进丝扣裂缝中时,凝胶在丝扣中堆积并固化,最终形成封堵,且未挤入裂缝的剩余浆体一直保持流体状态,可直接循环清洗,避免井下事故的发生。该技术目前最高应用温度达150℃,最高应用压力达95MPa。

红页1-3HF井的成功,验证了该堵漏剂在封堵气体渗漏这类微纳米级的漏失通道时仍具有较好的效果,为高压气井的井筒密封性修复提供了可靠的技术保障。

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图  封堵前后井筒的冒气情况对比